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循環(huán)流化床鍋爐的節(jié)能改造技術(shù)

更新時(shí)間:2010-02-04 10:51 來源:工業(yè)技術(shù) 作者: 李穎娜 申宏棟 杜海強(qiáng) 閱讀:2862 網(wǎng)友評論0

循環(huán)流化床燃燒技術(shù)是自20世紀(jì)80年代發(fā)展起來的一種潔凈燃燒技術(shù),,它的最大特點(diǎn)是燃料在爐內(nèi)循環(huán)燃燒直至燃盡,,使燃料顆粒在爐內(nèi)的滯留時(shí)間大為增加,燃燒效率也得到了顯著提高,。但是,,循環(huán)流化床鍋爐因其獨(dú)特的流態(tài)化及循環(huán)燃燒的特點(diǎn),其風(fēng)機(jī)數(shù)量多,、壓力高,,導(dǎo)致輔機(jī)電流大、功率大,,廠用電率居高不下,。本文就焦作演馬電力有限責(zé)任公司一臺130T循環(huán)流化床鍋爐的技術(shù)改造,探討了降低廠用電率的一些措施,。

一,、進(jìn)行設(shè)備技術(shù)改造,,降低廠用電率

1.改造入爐給煤機(jī)。演馬電力入爐的給煤機(jī)原設(shè)計(jì)為刮板式給煤機(jī),,其維護(hù)量大,,鏈條滯煤嚴(yán)重,易造成電機(jī)負(fù)荷過大而損壞電機(jī),。技術(shù)人員將原來刮板式的給煤機(jī)更換為皮帶式,,把原來的2臺15KW和2臺11KW 的電動機(jī)換為4臺5.5KW的電動機(jī)。改造前,,4臺給煤機(jī)每月耗能37440kwh,,改造后,每月耗能15840kwh,,每月可減少21600kwh的電能,。

2.改造廠主變壓器運(yùn)行系統(tǒng)。將原來的6KV系統(tǒng)單母分段運(yùn)行改造為單母不分段運(yùn)行,,即,,將廠用分支 637開關(guān)的備用電源自投裝置的出口由原來的627開關(guān)和603 開關(guān)改為動作于301 開關(guān)和603 開關(guān)。原來的 627開關(guān),、603開關(guān),、600開關(guān)長期閉合,并取下其操作保險(xiǎn)作為刀閘使用,。當(dāng)機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),,#1主變處于熱備用狀態(tài),廠用電由#3機(jī)組帶,;當(dāng)事故跳閘時(shí),,由備用自投裝置將#1主變投入運(yùn)行,由#1主變帶廠用電運(yùn)行,。演馬電力#3機(jī)組在檢修期間的負(fù)荷大致為2000KW,,既使在點(diǎn)爐開機(jī)時(shí)的最大負(fù)荷為5000KW,而#1主變?nèi)萘繛?20000KVA,,可以滿足要求,。

此方案改造完畢后,將#1主變由原來的低負(fù)載長期運(yùn)行變成了高壓備用變壓器,,降低了#1主變的損耗,,使廠用電率降低了1‰。

二,、優(yōu)化鍋爐運(yùn)行方式

1.合理控制燃料粒度,。燃料粒徑對于鍋爐的正常燃燒及其經(jīng)濟(jì)性影響很大。每種燃煤鍋爐對所用燃料的粒徑及其篩分特性都有明確的要求,循環(huán)流化床鍋爐也不例外,。煤的粒徑大小對傳熱系數(shù)的影響很大,,對燃燒的溫度場分布也有很大的影響,循環(huán)流化床鍋爐穩(wěn)定高效的燃燒需要不同粒徑的煤炭的合理配比,。床料粒度偏大,,同等厚度的物料需要增加一次才能保證流化良好,增大了一次風(fēng)電耗和排渣電耗,。而床料粒度太細(xì),,運(yùn)行過程中床壓容易造成波動。所以,,在運(yùn)行調(diào)整中應(yīng)控制煤的粒度及配比滿足設(shè)計(jì)要求,。由于演馬電力 80%的入爐燃料——煤矸石的灰份含量較高,因此粒徑可以適當(dāng)細(xì)一些,。演馬電力通過合理控制燃料粒度,,將燃料的粒度由原來的12mm以下優(yōu)化為10mm以下,這樣,,既保證了燃燒,又降低了廠用電率,。

2.合適的料層厚度,。合適的料層厚度,爐床蓄熱量大,,床溫穩(wěn)定,。煤粒和回料灰中的炭能迅速加熱和燃燒,對循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,、燃燒效率以及燃燒控制具有非常重要的意義,。同時(shí),不但應(yīng)避免料層厚度過低使燃燒不穩(wěn)定,,也要控制料層厚度不要過高,。料層厚度過高不僅影響流化效果,降低燃燒效率,,還會導(dǎo)致風(fēng)室壓力,、床層壓力、料層差壓等參數(shù)過高,,導(dǎo)致一次風(fēng)機(jī),、二次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓過高,風(fēng)機(jī)電流增大,,廠用電率增加,。監(jiān)控料層厚度的主要參數(shù)有風(fēng)室壓力、床層壓力、料層差壓等,。演馬電力通過優(yōu)化鍋爐料層厚度,,將床壓由原來的14~15kPa優(yōu)化為11.5~12.5kpa,從而有效降低了廠用電,。

3.合理提高床溫,。即降低一次風(fēng)速,強(qiáng)化二次風(fēng)量,,優(yōu)化燃燒調(diào)整,,保證床溫分布均勻。循環(huán)流化床鍋爐的飛灰中,,粒徑d=40~50μm的灰粒含碳量最高,,d> 70μm灰粒的飛灰含碳量則較低。d=40~50μm的灰粒多為分離器分離不下來而一次通過分離器的灰粒,,其含碳量與爐膛溫度有很大關(guān)系,。在確保SO2及NOX排放指標(biāo)合理的前提下,提高床溫可降低飛灰含碳量,。通過實(shí)踐,,床溫升高可使煙氣含氧量降低,風(fēng)室壓力增加,,氣壓不變,,一次風(fēng)機(jī)電流減少。演馬電力將鍋爐平均床溫由原來的840~900℃提高到現(xiàn)在的890~940℃,,使一二次風(fēng)機(jī)電流明顯降低,。

三、結(jié)束語

通過采取以上措施,,演馬電力有限責(zé)任公司循環(huán)流化床鍋爐廠用電率明顯下降,,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

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