浮油回收-電磁凝聚-斜板沉淀工藝處理軋鋼生產(chǎn)廢水
合肥鋼鐵公司一廠區(qū)軋鋼廠各軋鋼廠廢水總量為1600m3/h,,水循環(huán)利用率僅為20%左右,且循環(huán)水質(zhì)差,。大量含有氧化鐵皮,、廢油等污染物的廢水排入附近的河流,據(jù)測(cè)定,,排出水懸浮物含量高時(shí)為200 mg/L以上,,油含量高時(shí)為15 mg/L以上,給受納水體造成了污染,,合肥市政府將合鋼一廠區(qū)軋鋼廢水治理列入了合肥市重點(diǎn)污染源治理工程,。
1 軋鋼廢水閉路循環(huán)治理
1.1 治理工藝流程
軋鋼廢水中主要污染物為氧化鐵皮和油,治理改造后要求處理后的循環(huán)水質(zhì)為:懸浮物含量≤50mg/L,,油含量≤5 mg/L,。在總結(jié)軋鋼廢水處理技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我公司軋鋼作業(yè)生產(chǎn)區(qū)的特點(diǎn),,采用浮油回收—電磁凝聚—斜板沉淀的方法對(duì)一廠區(qū)軋鋼廢水進(jìn)行集中處理,,閉路循環(huán)使用。為了匯總所有的軋鋼廢水,,采用了軋鋼廢水同生活污水,、雨水分流的單獨(dú)軋鋼廢水排水總溝。各廠軋鋼廢水首先由軋鋼廢水總溝匯入隔油池(利用現(xiàn)有土水池改建而成),,經(jīng)除油設(shè)施除油,,再由升壓泵組提升送至電磁凝聚器磁化處理然后自流入斜板沉淀器,廢水經(jīng)沉淀處理后,,進(jìn)入現(xiàn)有5000 m3蓄水池,,再經(jīng)現(xiàn)有二級(jí)加壓泵站送至各軋鋼廠循環(huán)使用,補(bǔ)充水來自南淝河現(xiàn)有一級(jí)水源泵站,。
斜板沉淀器沉淀的氧化鐵皮,,由沉淀器底部的螺旋輸泥機(jī)輸出,經(jīng)泥漿氣力提升器送至氧化鐵皮脫水槽脫水,,脫水后的氧化鐵皮,,用電動(dòng)抓斗裝車送燒結(jié)廠回收利用。
經(jīng)除油設(shè)施回收的廢油也可重新利用,。
軋鋼廢水閉路循環(huán)治理工藝流程見圖2(圖中虛線框所示為現(xiàn)有設(shè)施),。
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1.2 主要處理設(shè)施
1.2.1 除油設(shè)施
軋鋼廢水含油主要是軋制設(shè)備潤滑時(shí)的跑、冒,、滴,、漏造成的,針對(duì)廢水含油主要是浮油的特點(diǎn),采用平流隔油池,,軋鋼廢水先流經(jīng)隔油池,,大量的浮油被隔油池的擋板阻隔并浮集在水的表面,再通過SY-120型浮油回收機(jī)進(jìn)行回收,。該浮油回收機(jī)與傳統(tǒng)的浮桶式除油機(jī)等相比較,,具有除油效果好、安裝,、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),它的工作原理是依靠一條親油疏水的環(huán)形集油拖,,通過機(jī)械驅(qū)動(dòng)以一定的速度在隔油池水面上連續(xù)不斷地回轉(zhuǎn),,把浮油從含油污水中粘附上來,經(jīng)擠壓輥把油擠落到油箱中,,進(jìn)行油的回收,。除油設(shè)施安裝使用后,經(jīng)實(shí)測(cè),,進(jìn)水水質(zhì)含油量為16~4.5 mg/L,,經(jīng)除油設(shè)施除油后,出水水質(zhì)含油量為4.8~2.3 mg/L,,除油效果明顯,,出水含油濃度符合循環(huán)水質(zhì)要求。
1.2.2 電磁凝聚器
經(jīng)一次鐵皮沉淀地沉淀處理后的軋鋼氧化鐵皮廢水,,其中氧化鐵皮主要為微細(xì)顆粒組成,,小于60 μm的微粒占80%左右,如采用平流式沉淀池進(jìn)行自然沉淀處理,,當(dāng)水力負(fù)荷為0.7 m3/(m2·h)時(shí),,沉淀效率僅為50%左右,對(duì)廢水取樣進(jìn)行靜態(tài)沉淀試驗(yàn),,沉淀15 min后,,沉淀效率僅為56%。鑒于氧化鐵皮具有良好的鐵磁性,,采用磁凝聚技術(shù),,可使廢水中微細(xì)氧化鐵皮流經(jīng)磁場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生磁感應(yīng),離開磁場(chǎng)后具有剩磁,,帶磁的微粒在沉淀過程中互相吸引,,聚結(jié)成較大的鏈條狀聚合體,加速沉降,,提高沉淀效率,,并能改善氧化鐵皮脫水性能,提高脫水速度。同時(shí),,經(jīng)磁場(chǎng)處理過的水,,有抑制水垢形成的作用。
選用MWG型渠式電磁凝聚器,,該電磁凝聚器安全可靠,,不須設(shè)專人管理,且運(yùn)行費(fèi)用低,。該設(shè)施投入運(yùn)行數(shù)年,,大修時(shí)未發(fā)現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)中有明顯結(jié)垢現(xiàn)象,取得了好的效果,。
1.2.3 斜板沉淀器
采用新型CFC-20型異向流斜板沉淀器(共14臺(tái)),,以取代平流式沉淀池進(jìn)行軋鋼氧化鐵皮廢水處理。該斜板沉淀器不僅水力負(fù)荷高,,占地面積省,,處理水質(zhì)好,還由于沉淀器底部配有適合沉淀泥漿特性的螺旋輸泥機(jī),,排出泥漿含水率低達(dá)50%左右,,且排、停自由掌握,,沉淀器和輸泥管路,,不會(huì)有堵塞事故發(fā)生,為氧化鐵皮的脫水輸送,,創(chuàng)造了有利條件,。
CFC-20型斜板沉淀器主要技術(shù)參數(shù)為:水表面積:20 m2;高度:7.4 m,;處理水量:100~140 m3/h,;出水懸浮物含量≤50mg/L;沉降時(shí)間:8~10min,;排出泥漿含水率:50%左右,。
2 治理后效果
軋鋼廢水閉路循環(huán)治理工程,于1996年投入運(yùn)行,,經(jīng)合肥市環(huán)境監(jiān)測(cè)站和合鋼公司環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)治理效果進(jìn)行監(jiān)測(cè),,結(jié)果表明,各項(xiàng)治理指標(biāo)均達(dá)到循環(huán)水質(zhì)要求(見表1),,治理效果明顯,。
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一廠區(qū)軋鋼廢水實(shí)現(xiàn)了閉路循環(huán),一廠區(qū)總排水量由原來的45 km3/d,,減少到14.8 km3/d,,每年可減少向南淝河排放懸浮物 600t,,油130t。
3 經(jīng)濟(jì)效益
治理系統(tǒng)投入運(yùn)行后,,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著,。
① 每年可回收氧化鐵皮1400t,,廢油90t,,價(jià)值約36萬元。
?、?與治理工程投入使用前相比,,每年可減少外排廢水11.02 Mm3,可節(jié)約排水費(fèi)約80多萬元,。
?、?與治理工程投入使用前相比,每年減少從南淝河提水10.5 Mm3,,可減少水資源費(fèi)約27萬元,節(jié)約電費(fèi)約47萬元,。
4 結(jié)論
軋鋼廢水治理改造后,,使循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了閉路循環(huán),經(jīng)濟(jì)效益顯著,,同時(shí)也為巢湖流域的環(huán)境保護(hù)發(fā)揮了重要作用,,達(dá)到了保護(hù)環(huán)境、綜合利用的目的,,有顯著的環(huán)境,、社會(huì)效益。

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