某屠宰廠廢水厭氧-好氧處理案例
某肉聯(lián)廠日產(chǎn)廢水150m3,,廢水主要來自肉類加工生產(chǎn)的廢水,,其中包括圈欄沖洗、淋洗,、屠宰及其他廠房地坪沖洗,、燙毛、剖解,、胴修水等,。廢水中含有血液、油脂,、碎肉,、食物殘渣、毛,、糞便和泥沙等,,還可能含有多種對人體健康有害的細菌如糞便大腸菌、糞便鏈球菌,、葡萄球菌,、布魯氏桿菌、細螺旋體菌,、梭狀芽孢桿菌,、志賀氏菌和沙門氏菌等。
1設計規(guī)模
生產(chǎn)車間設計污水量為150m3/d,。小時污水量6.25 m3/h,,時變化系數(shù)取3.2,即最大時污水量為20m3/h,。
2設計進出水水質
參照國內同行業(yè)污水指標,,設計原水水質指標如下:COD700~2500mg/L;BOD400~1800mg/L,;SS1000mg/L,;pH6.8~7.6;動植物油100~150mg/L,;色度200,。
設計出水水質達到<廣東省地方標準》(DB44/26—2001)中第二類污染物最高允許排放濃度的一級排放標準:COD≤80mg/L,;BOD5≤30mg/L;SS≤60mg/L,;pH6-9,;色度≤50;動植物油≤10mg/L,。
本方案采用粗,、細格柵-+水力篩-+沉砂隔油-+氣浮-+水解酸化-+SBR-+過濾-+消毒的處理工藝。
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工藝流程說明
屠宰廢水經(jīng)管網(wǎng)收集進入格柵池,,通過格柵截留大顆粒渣,、碎肉等雜物,再通過水力篩截流豬毛等,。經(jīng)截流后廢水自流至集水井,,并通過安裝有毛發(fā)聚集器的提升泵提升至隔油沉砂池。在沉砂池內去除浮油及大量顆粒懸浮物,,池內的油污及沉砂經(jīng)收集后與泥餅一起處理,。隔油沉砂池出水自流至氣浮池,在氣浮池內加破乳劑去除廢水中的乳化油,,浮渣流人濃縮池與污泥一起經(jīng)壓濾機壓濾為泥餅后外運。經(jīng)氣浮池處理后廢水進入水解酸化調節(jié)池(調節(jié)池掛有填料),,進行水質水量調節(jié),,并與回流污泥混合,進行水解酸化反應,。其厭氧反應過程主要分為三個階段:第一階段是在水解與發(fā)酵細菌的作用下,,使碳水化合物、蛋白質與脂肪水解與發(fā)酵轉化為單糖,、氨基酸,、脂肪酸、甘油及二氧化碳,、氫等,;第二階段是在產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌的作用下,把第一階段的產(chǎn)物轉化成氫,、二氧化碳和乙酸,;第三階段是通過兩組生理上不同的產(chǎn)甲烷菌的作用,一組把氫和二氧化碳轉化為甲烷,,另一組是對乙酸脫羧產(chǎn)生甲烷,。水解酸化主要控制在厭氧反應的前兩個階段。廢水經(jīng)水解酸化池后既可去除一部分有機物,,又可使一部分大分子有機物降解,,使得廢水的可生化性提高,。水解酸化調節(jié)后的廢水經(jīng)提升泵提升至SBR好氧反應池進行反應。SBR反應池是一種間歇式的活性污泥反應系統(tǒng),,在時間上屬于推流式反應,,并呈理想的推流狀態(tài)。主要由進水,、反應,、沉淀、排放,、待機等五個工序運轉操作,。在SBR法中,缺氧與好氧并存,,能有效抑制絲狀菌繁殖,,控制污泥膨脹。本設計擬采用自控裝置,,經(jīng)調試后設定進水,、反應、沉淀,、排放的時間實現(xiàn)自動化操作,。SBR出水進人中間水池,并通過壓力泵進入過濾器進行過濾,,同時投加脫色絮凝劑及消毒劑,,使出水水質達到排放標準。過濾器定期進行反沖洗,。SBR池的污泥排人污泥濃縮池,,經(jīng)壓濾機壓濾成泥餅外運。

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